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海安有機溶劑污水處理設(shè)備按需定制

品牌: 天環(huán)凈化設(shè)備
顏色: 綠色
產(chǎn)地: 江蘇常州
單價: 58000.00元/件
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發(fā)布時間: 2023-12-18 09:35
最后更新: 2023-12-18 09:35
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循環(huán)水排污水占全火電廠濕冷循環(huán)機組外排水量的70%以上,是火電廠全廠廢水零排放處理中重要的一環(huán)。針對電廠循環(huán)水排污水排污量大、含鹽量高、含有阻垢劑、成分復(fù)雜的特點,電廠一般采用預(yù)處理(軟化+混凝+澄清)結(jié)合深度除鹽(超濾UF+反滲透RO)的回用處理工藝。目前,已投運的循環(huán)水排污水處理系統(tǒng)為增強澄清池混凝澄清效果,通常需要tigao絮凝劑和助凝劑的加藥量,但會因此增加出水中有機大分子的含量,進(jìn)而增加后續(xù)膜系統(tǒng)被高分子有機物污堵的風(fēng)險,而被高分子助凝劑污堵的膜幾乎無法通過清洗手段恢復(fù)。研究表明,電絮凝反應(yīng)形成的絮體與傳統(tǒng)化學(xué)混凝相比強度更大、結(jié)構(gòu)更緊實,更適合作為循環(huán)水排污水預(yù)處理工藝?;诖?,北方某2×200MW燃煤機組熱電廠采用“電絮凝-高效澄清池+高效纖維過濾器+浸沒式超濾+反滲透”工藝,對循環(huán)水排污水進(jìn)行深度脫鹽處理后淡水回用作鍋爐補給水和冷卻塔補充水,少量的濃水則送往灰場噴淋和脫硫制漿。該工程利用電絮凝替代傳統(tǒng)化學(xué)藥劑混凝法,與高效澄清池聯(lián)合應(yīng)用于電廠循環(huán)排污水預(yù)處理環(huán)節(jié),節(jié)省了藥劑成本,同時強化了混凝澄清效果,tisheng了出水水質(zhì),有效減輕了后續(xù)膜系統(tǒng)污堵的風(fēng)險,具有良好的示范意義。

電絮凝-高效澄清池作為循環(huán)水排污水預(yù)處理系統(tǒng),承載軟化、混凝澄清的功能,其出水水質(zhì)是影響后續(xù)“雙膜”系統(tǒng)正常運行、清洗周期和使用壽命的關(guān)鍵因素。因此,合理設(shè)計電絮凝-高效澄清池系統(tǒng)運行參數(shù)尤為重要。

1.3.1 電絮凝反應(yīng)池

電絮凝反應(yīng)池采用與高效澄清池合建的方式,作為循環(huán)水排污水處理系統(tǒng)進(jìn)水的反應(yīng)池。電絮凝裝置置于反應(yīng)池內(nèi),陰、陽極板外接直流穩(wěn)壓電源,從而使其極板間形成穩(wěn)定的電勢差。在電勢差的作用下,電子發(fā)生轉(zhuǎn)移,陽極鐵板氧化溶解,生成大量的Fe2+/Fe3+離子,這些Fe2+/Fe3+離子在弱堿性來水中經(jīng)水解和聚合反應(yīng)后,形成一系列多核羥基絡(luò)合物,終形成?-FeOOH。羥基絡(luò)合物作為凝聚劑,吸附能力較強,通過吸附架橋、網(wǎng)捕和壓縮雙電層等作用吸附、聚集污染物而形成絮體,達(dá)到去除懸浮污染物的效果。

電絮凝反應(yīng)池共設(shè)4組并聯(lián)連接的電絮凝極板(圖2),極板為鐵材質(zhì)。各組極板與電源的連接方式均為單極式,極板間距為30mm,默認(rèn)定時倒極時間為20min。正、負(fù)極板間放置感應(yīng)極板,使得該裝置兼具單、雙極連接方式的特點,即電壓低、電極電流分布均勻、設(shè)備緊湊高效。電絮凝反應(yīng)池水力停留時間為15~30min,電流密度可跟蹤進(jìn)水liuliang實現(xiàn)按比例調(diào)節(jié),彌補因liuliang變化導(dǎo)致反應(yīng)時間過長或不足的缺點,從而保證反應(yīng)充分、水中解離Fe2+/Fe3+濃度穩(wěn)定。

高效澄清池對原水水質(zhì)、水量變化沖擊適應(yīng)能力強,具有體量小、效能高的特點。電絮凝反應(yīng)池出水加NaOH調(diào)整pH值后直接流入高效澄清池,再投加碳酸鈉進(jìn)行軟化、絮凝、澄清,實現(xiàn)對原水總硬度、總堿度和濁度的高效去除。高效澄清池凝聚區(qū)水力停留時間為3.5min,絮凝區(qū)水力停留時間為11min,清水區(qū)表面負(fù)荷7m3/(m2?h),污泥回流率為4%。

2、系統(tǒng)調(diào)試與運行

2.1 電絮凝反應(yīng)池運行狀況

在1套高效澄清池投運的條件下,電絮凝反應(yīng)池進(jìn)水liuliang為150m3/h,進(jìn)水pH值約為9.02,化學(xué)需氧量(COD)約45mg/L,初始電流密度

由圖3可知:當(dāng)電絮凝電流密度由3.80A/m2上升至4.87A/m2時,出水濁度由2.57NTU迅速降至1.21NTU,濁度去除率由69.1%增至85.6%;當(dāng)電流密度大于5.96A/m2時,出水濁度值趨于平緩且小于1.0NTU,濁度去除率穩(wěn)定在90%左右。

由圖4可知:絮凝池污泥沉降比隨電流密度的增加呈逐漸下降趨勢,且當(dāng)電流密度為8.12A/m2時,絮凝池污泥沉降比為26%(符合小于30%的運行規(guī)程要求)。這是由于隨著電流密度的增加,反應(yīng)生成氫氧化鐵濃度增加,污泥沉降性能tisheng,沉降比隨之下降。該電廠二期中水預(yù)處理澄清池系統(tǒng)聚合鐵投加量為8.0mg/L,助凝劑投加量為0.4mg/L,絮凝區(qū)污泥沉降比為15%~20%,明顯低于本電絮凝-高效澄清池系統(tǒng)絮凝區(qū)污泥沉降比(26%)。這是由于一方面本系統(tǒng)未投加助凝劑;另外系統(tǒng)運行初期,受限于回流污泥量不穩(wěn)定、沉降性能不佳等因素,回流污泥尚未起到強化絮凝的效果。因此,可通過連續(xù)運行改善污泥性能后緩慢tigao污泥回流比,來強化絮凝沉淀效果。

為考察不同電流密度下的電流效率,通過計算實際與理論鐵離子溶出速率之比,獲得電流效率,計算結(jié)果見表2。根據(jù)法拉第公式,理論鐵離子溶出速率公式為


式中:v為理論鐵離子溶出速率;m為一定電流下溶出鐵的質(zhì)量,mg;t為通電時間,min;I為通電電流,A;M為鐵的摩爾質(zhì)量,55859mg/mol;Z為單個鐵原子轉(zhuǎn)移電子數(shù),該系統(tǒng)為2;F為法拉第常數(shù),96485C/mol。

由表2可知:電流效率隨電流密度升高而上升;當(dāng)電流密度大于5.96A/m2時,電流效率達(dá)到90%以上,并于7.04A/m2時電流效率達(dá)到高,為91.06%;當(dāng)電流密度為8.12A/m2時,電流效率略有降低,這可能是由于水中高含量的氯離子在陽極放電,消耗了部分電流。


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